美騰快訊,第一手為你呈現
智能干選技術的研究最早始于上世紀60年代的英國,當時X射線選煤機研制成功,但為什么沒有迅速推廣開呢?原因在于分選效果差:矸石帶煤12.2-22.6%、煤中帶矸23.2-31.8%,自然得不到工業應用。
幾十年來,國內外一些公司陸續開始了此項技術的研究,德國、挪威、波蘭、奧地利等國家均研制了用于煤炭分選的干選機。其分選精度的整體水平為:矸石帶煤5-10%;煤中帶矸10-20%。因為分選精度的原因,這幾個國家的干選機僅在煤炭行業有個別零星應用,未能得到大面積推廣。
因此,干選機的分選精度問題,是長期以來一直未能解決的最大難題。
2016年7月26日,行業傳來了一個令人鼓舞的好消息,由中國煤炭加工利用協會主辦的TDS智能干選機現場觀摩與技術交流會在山西晉城隆重召開。會上美騰科技就TDS智能干選機研發和應用情況進行了詳細介紹。美騰科技的最大貢獻就是實現了智能干選機分選精度的大幅度提高,使其分選效果超過動篩和跳汰,該項技術完全具備了投入工業化應用的條件。做到智能干選機高精度分選并在現場連續穩定運行,美騰科技是第一家,也是目前唯一的一家。那么問題來了,這款煤炭分選的“新式武器”,可以在選煤廠的哪些環節大展身手呢?且聽小編在此給您答疑解惑。
一、代替手選
“寧可十指磨穿,杜絕手選跑矸!”——手選工人吃苦耐勞的奮斗精神著實令人感動! 但手選本是一個無奈之舉。一方面,這項工作噪音大、灰塵大、工作環境差、勞動強度高,從以人為本的角度,手選應取消。但另一方面,由于大塊矸石及雜物對后續洗選系統產生的不利影響,手選環節又在選煤廠 “頑強”的普遍存在著。

選煤廠人工手選的場景
TDS智能干選機,實現了干法自動排矸,吹響了“革手選之命”的號角。

TDS智能干選機在趙莊選煤廠成功應用
趙莊實例
2016年6月19日,美騰第一臺TDS在晉煤集團趙莊選煤廠投入使用,實現1000-100mm毛煤的排矸,完全替代了人工手選。
TDS智能選矸與人工手選相比,不僅將手選工從惡劣的工作環境和繁重的體力勞動中解放出來,還有以下優勢。
1、 TDS智能干選機分選精度高,效率高,平均矸石排出率在95%以上,趙莊選煤廠TDS矸石帶煤率為0.85%。
2、煤中矸石排出后,減少破碎機的功耗和損耗。
3、大量矸石不見水,減少矸石泥化和煤泥水系統負荷。
二、代替動篩
曾幾何時!動篩跳汰機是塊煤預先排矸環節的“明星”。“動篩+旋流器”工藝,一度是煉焦煤選煤廠的主流工藝。

動篩跳汰機
在實際應用中,動篩排矸存在以下問題:
▲ 很多選煤廠隨著產量加大和矸石量增大,動篩的處理能力嚴重不足。
▲ 矸石含量較高時,動篩磨損嚴重,設備故障率高。
▲動篩分選效果不佳,矸石帶煤率高,煤損失嚴重。
若用TDS代替動篩,實現“+50mm塊煤預先排矸”,可有效解決上述問題,具體為:
▲TDS智能干選機處理能力大,能解決動篩處理能力不足問題。TDS單臺設備的最大處理能力為380t/h,單套系統可以配套8.0Mt/a的選煤廠。
▲TDS智能干選機可根據煤質情況靈活調整“打煤”還是“打矸”。矸少的時候,TDS“打矸”;矸多的時候,TDS則可以反選“打煤”。正選、反選靈活切換,“誰少打誰”,解決矸石含量大時動篩分選效果不好、磨損嚴重等問題。
▲TDS智能干選機分選精度高,可減少矸石帶煤損失,提高企業經濟效益。據調查,動篩的理論矸石帶煤率為5%,在實際生產中,其矸石帶煤一般達到6-8%。而TDS在預先排矸工藝中,一般可實現矸石帶煤率1-2%。TDS與動篩相比,平均矸石帶煤率可降低5%左右。
效益計算
降低矸石帶煤率可以創造巨大的效益,下面小編就給您舉個例子簡要說明下:
山西某煉焦煤選煤廠,入洗能力為5.0Mt/a,其+50mm以上的塊原煤產率約25%,塊原煤中的矸石含量約60%,TDS與動篩的矸石帶煤率之差按5%計,精煤綜合價格按1000元/噸計。
全年+50mm以上的塊矸石量為:500萬噸×25%×60%=75萬噸。
TDS與動篩減少煤炭損失量為:75萬噸×5%=3.75萬噸
TDS產生的經濟效益為:3.75萬噸×1000元/噸=3750萬元
真是“不算不知道,一算嚇一跳”!5.0Mt/a的選煤廠,TDS替代動篩后,僅減少矸石帶煤這一項,每年帶來的效益就可達3750萬元。
三、創造一個動力煤分選的新工藝
目前大型動力煤選煤廠的常規工藝是:+13mm淺槽分選,-13mm末煤旁路。預留末煤重介旋流器分選系統。隨著用戶對產品質量要求提高和環保要求,很多大型動力煤選煤廠需降低末煤入洗下限,實施提質增效工程。隨著弛張篩6mm脫粉工藝的應用,將淺槽下限降至6mm,取代末煤重介旋流器分選,成為新思路和新工藝,并且已在生產中成功應用。將淺槽分選下限降至6mm后,由于增加13-6mm的入料量,存在淺槽系統能力不足的問題,為解決該問題,可采用TDS智能干選機與淺槽與脫粉工藝配合,即+50mm塊煤TDS分選,50-6mm淺槽分選、-6mm粉煤旁路,采用該工藝可有效解決淺槽分選下限為6mm后淺槽系統能力不足問題,為動力煤分選創造出一個新工藝。
“TDS+淺槽”工藝的優勢
▲用簡單的系統實現了分選下限到6mm。
▲提高淺槽分選精度。200-50mm的塊原煤采用TDS分選,可以減少入選原煤上、下限之比,由200-6mm變成50-6mm,提高淺槽分選精度。
▲提高了塊煤產率。+50mm以上采用TDS 工藝,塊煤不見水,不再長時間浸泡在水中,降低了塊煤崩解率,減少水洗環節塊煤損失;同時TDS 系統簡單,轉運環節大大減少,進一步減少轉運環節塊煤損失,大大提高了塊煤產率。
▲產品水分降低。200-50mm的塊原煤采用TDS分選,分選過程不用水,產品水分可降低2%-4%,可以提高塊煤產品發熱量。
▲降低生產成本。TDS智能干選機采用先進的檢測及執行技術,分選過程不需水,不用介,幾乎不產生煤泥,其生產成本可大大降低。
四、井下應用
近年來,井下排矸的呼聲越來越高,但是實現起來困難重重。具體來說可歸結為兩點:
1、淺槽和動篩系統太復雜,與井下狹窄的空間不匹配;
2、 煤泥水的濃縮壓濾環節比較困難。

礦井巷道
TDS分選機積系統簡單、寬度窄、體積??;此外,TDS無需水、無需介、無煤泥水處理環節。因此,TDS智能干選機在井下應用,有得天獨厚的優勢。
“掃一掃”即可將網頁分享到朋友圈


相關文章
2025-08-13
2025-08-08
2025-08-06
2025-08-05
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-25
2025-07-12
2025-07-07
2025-06-28
2025-06-21
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-06
2025-05-30
2025-05-27
2025-05-26
2025-05-15
2025-04-27
回到頂部